今年1至10月,巴陵石化實(shí)現(xiàn)整體盈利創(chuàng)歷史最好水平。在推行精細(xì)管理,深入開展比學(xué)趕幫超和創(chuàng)先爭優(yōu)活動中,該公司廣大職工立足崗位,集思廣益,開源節(jié)流—— 前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能創(chuàng)效1.59億元,降耗創(chuàng)效7567萬元,做大總量創(chuàng)效8671萬元,調(diào)整[DiaoZheng]結(jié)構(gòu)創(chuàng)效7162萬元,列入總部考核的費(fèi)用較預(yù)算節(jié)約[JieYue]8678萬元…… 如果說上述表征巴陵石化生產(chǎn)經(jīng)營成績的數(shù)據(jù)有些抽象,那么,下文向讀者介紹的“細(xì)枝末節(jié)”,就見人見事,留下些印象了。這些閃爍創(chuàng)效“金”光的細(xì)節(jié)故事,也再次顯示了點(diǎn)滴挖潛創(chuàng)效的力量。 己內(nèi)酰胺是巴陵石化的拳頭產(chǎn)品之一,今年前9個(gè)月產(chǎn)銷量超過14萬噸。該部職工徐鵬通過查閱相關(guān)資料,建議[JianYi]車間[CheJian]將己內(nèi)酰胺每包的平均凈重量由原來的25.1公斤改為25公斤,僅僅0.1公斤的調(diào)整[DiaoZheng],每月就可減少近18噸己內(nèi)酰胺、約值40萬元的效益流失。同樣,也是在這個(gè)事業(yè)部,青工吳木在現(xiàn)場整改中,制作了一種成本[ChengBen]不到50元的低壓管線堵漏卡具,不僅簡單易操作[CaoZuo],還減少了近8000元的維修[WeiXiu]費(fèi)用。 環(huán)氧樹脂事業(yè)部在職工中持續(xù)開展“成本[ChengBen]改善”活動,“每天改進(jìn)一點(diǎn)點(diǎn)”的例子也不斷出現(xiàn)。受原鹽中松散劑的影響,離子膜車間[CheJian]的離子膜電槽一度電壓異常,導(dǎo)致能耗和成本[ChengBen]上升。車間[CheJian]電管班班長楊凌和同事一起商討解決的辦法,提出了將陽極出口酸度提高、增加洗槽次數(shù),或是利用停車間[CheJian]隙采用酸化鹽水再循環(huán)清洗的建議[JianYi]。他們的“點(diǎn)子”被采納實(shí)施后,單元電槽的電壓、電耗下降,單位產(chǎn)品的成本[ChengBen]每噸下降了20多元。 熱電事業(yè)部汽機(jī)車間[CheJian]的一臺汽輪機(jī)改造后,有根與高壓除氧器蒸汽母管聯(lián)通的一根近10米長的管線,需加裝自動疏水器長期疏水才能保證正常運(yùn)行,但管道壓力突降積水汽化不僅給安全生產(chǎn)帶來影響,也耗費(fèi)蒸汽。對此,車間[CheJian]技術(shù)員丁亞洲仔細(xì)研究,建議[JianYi]將這根管道封堵,并及時(shí)調(diào)整[DiaoZheng]工藝[GongYi]。一塊小盲板的添加,不僅對安全生產(chǎn)“毫發(fā)無損”,每小時(shí)還節(jié)約[JieYue]了蒸汽0.3噸,一年下來就可節(jié)約[JieYue]蒸汽2400噸,價(jià)值近30萬元。(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng)) 供銷部化工車間[CheJian]設(shè)備技術(shù)員付偉中,在設(shè)備檢維修[WeiXiu]中遵循“維修[WeiXiu]為主、更換為輔”的原則,今年一季度就降低維修[WeiXiu]成本[ChengBen]近3萬元。他組織同事開展QC小組攻關(guān)活動,建議[JianYi]裝卸工段機(jī)泵冷卻水循環(huán)利用,每年可節(jié)約[JieYue]水費(fèi)5萬元。車間[CheJian]電費(fèi)占能耗的近七成。付偉中算了一筆賬:車間[CheJian]現(xiàn)有照明燈具432盞,每盞125瓦,按每天照明10小時(shí)計(jì)算,一年耗電19萬多度,電費(fèi)要10多萬元。在他的提一下,車間[CheJian]將照明全改為功率為23瓦的節(jié)能燈,而且根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和作業(yè)情況間隔開啟,全年節(jié)約[JieYue]電費(fèi)近3萬元。 環(huán)己酮事業(yè)部綜合車間[CheJian]負(fù)責(zé)焚燒處理環(huán)己酮生產(chǎn)過程中的皂化廢堿液。4月份,新建成的鍋爐消缺整改后投用,一時(shí)燃料消耗大,運(yùn)行成本[ChengBen]高。操作[CaoZuo]三班班長曾瑞領(lǐng)著班里同事,一有時(shí)間就圍著鍋爐“轉(zhuǎn)悠”,尋找解決成本[ChengBen]居高不下問題的突破點(diǎn)。經(jīng)大家反復(fù)摸索,及時(shí)清理爐內(nèi)掛堿,調(diào)整[DiaoZheng]燃料槍位置等,使各工藝[GongYi]指標(biāo)合格,鍋爐工況穩(wěn)定。最佳工藝[GongYi]操作[CaoZuo]控制點(diǎn)執(zhí)行后,車間[CheJian]燃料消耗大幅下降。曾瑞琢磨出的操作[CaoZuo]方法,不僅為車間[CheJian]進(jìn)一步優(yōu)化工藝[GongYi]提供了理論依據(jù),也為車間[CheJian]開好新鍋爐增添了信心。 |